Technologie zplyňování dřevní biomasy (vyvíjené společností TARPO spol. s.r.o.)
Společnost TARPO spol. s r.o. zahájilo své aktivity v oboru
výroby elektrické energie z biomasy od roku 2006, kdy v mateřském
areálu v Kněževsi postupně vznikla kogenerační jednotka využívající
modifikovaný souproudý generátor produkující plyn s nízkým obsahem dehtu používaný
pro pohon upraveného spalovacího motoru. Jako palivo bylo využíváno kusové
dřevo. Součástí linky byl také prototyp fluidní pásové hrabicové sušárny
využívající tepla spalin z motoru kogenerační jednotky.
Během dalších několika let (2008 až 2009) uvedená jednotka prošla
řadou inovací a úprav zaměřených na zvýšení účinnosti a výkonu generátoru a
rozšíření jeho palivové základny na dřevní materiály s menší velikostí částic.
Změny se dotkly konstrukce zplyňovacího generátoru (GP300) a jeho roštu,
centrálního a radiálního přívodu vzduchu, zlepšení využití tepla plynu
(účinnosti generátoru), systému čištění a úpravy plynu, přípravy a úpravy
paliva a také používaných spalovacích motorů ČKD (6S160).
Mezi hlavní tehdejší úspěchy společnosti TARPO spol. s r.o.
ve vývoji technologie zplyňování v souproudém generátoru patřila realizace
vysokoteplotní filtrace TZL na keramických rukávcových filtrech pracujících při
teplotách 390 °C až 550 °C a fyzikálního absorbéru pro
odstraňování dehtu, kde byl jako prací kapalina použit organický olej.
Pro podobné aplikace v zahraničí se převážně používá MEŘO, který se po zachycení
dehtu spaluje. V dehtové pračce vyvinuté společností TARPO spol. s r.o. se olej
nasycený dehty přímo nespaloval, ale regeneroval ve stripovací komoře horkým
zplyňovacím vzduchem (120°C) odváděným do generátoru. Uvedená kogenerační
jednotka o maximálním výkonu 200 kWe pracovala od roku 2009 v plně
automatickém režimu. Jednotka zpracovala libovolné drcené dřevní materiály s velikostí
částic od 5 do 50 mm, jejich vlhkost na vstupu do technologické linky se
pohybovala od 20 do 50 %. Účinnost výroby elektrické energie vztažené na
vstupní palivo dosahovala hodnoty 24%. Podrobnější informace o zařízení jsou
uvedeny v publikacích.
V roce 2010 firma TARPO spol. s r.o. zahájila vlastní
realizaci konceptu tzv. vícestupňového zplyňování biomasy. Základní výhoda vícestupňového
procesu spočívá v rozdělení pyrolýzy, oxidace a redukce uhlíkatého zbytku
do prostorově oddělených částí generátoru, díky čemuž je možno konvertovat
složky prchavé hořlaviny (hlavního zdroje dehtu) na směs plynu, a tak minimalizovat
tvorbu dehtu při zplyňování. Společnost TARPO spol. s r.o. nebyla
první, kdo s uvedeným nápadem přišel. Nejznámější realizací vícestupňového
systému je generátor Viking, kde pyrolýza probíhá ve šnekovém pyrolýzeru otápěném
spalinami z motoru, případně horkým generátorovým plynem. Uvolněná prchavá
hořlavina je oxidována vzduchem v parciálně-oxidační komoře (POX) umístěné
nad redukční zónou, kde teplota dosahuje až 1200°C a vznikající plynné produkty
oxidace dále reagují s uhlíkatým zbytkem v redukční zóně. Díky konstrukci
generátoru a použitému způsobu pyrolýzy je dosažena vysoká účinnost výroby plynu
prostého dehtu. Nevýhodou složitější konstrukce šnekového pyrolýzeru generátoru
Viking jsou problémy se zajištěním potřebného přestupu tepla při zvětšování
průměru a výkonu zařízení. V současně době je v provozu 150 kWe
aplikace v Hadsundu (Jylland, Dk), a nově připravovaná 500 kWe
v Hilderod (Zeeland, DK), obě postavené firmou Weiss A/S. Další informace o těchto technologiích je možné najít zde.
TARPO spol. s r.o. však přišlo s vlastní originální integrovanou
konstrukcí vícestupňového generátoru spojující pyrolýzní a parciálně oxidační
(POX) části v jednom zařízení, a to díky speciálnímu designu pyrolýzní a
oxidační komory umístěnými nad sebou. Zvolené technické řešení zjednodušilo celou
konstrukci, její montáž, a tak i výrobní a provozní náklady. Použitý design také
zjednodušil i regulaci výkonu generátoru v provozu.
Koncem roku 2011 byl postaven a úspěšně zprovozněn první prototyp
dvoustupňového generátoru (GP200) o výkonu 200 kWe, který nahradil
již používaný generátor GP300 v areálu podnikové elektrárny. Generátor má
originální konstrukci odlišnou od dnes známých typů vícestupňových generátorů. V
pyrolýzní části se uvolňuje prchavá hořlavina následně spalovaná v jeho
parciálně oxidační části (POX). Originální konstrukce generátoru umožňuje jak
použití externího tepla (tepla vyrobeného plynu a tepla uvolněného v POX) tak i
spalování části paliva přímo v pyrolýzním prostoru, a to umožňuje značnou
výkonnostní pružnost generátoru. První provozní zkušenosti ihned ukázaly hlavní
výhody navrženého vícestupňového generátoru. Celková elektrická účinnost stávající
elektrárny se zvýšila na 27 %. Obsah dehtu v plynu za generátorem se
pohyboval od 2 do 25 mg/m3 v závislosti na teplotě parciálně-oxidační
zóny a průtoku primárního a sekundárního vzduchu. Po několikaměsíčním provozu
byla z čisticí linky generátoru odpojena olejová pračka. Plyn
z dvoustupňového generátoru procházel keramickými rukávcovými filtry,
tepelným výměníkem, kontaktním vodním chladičem, dmychadlem zajišťujícím potřebný
podtlak v generátoru a potom vstupoval do vyrovnávací nádrže napájecí jeden
nebo dva spalovací motory (ČKD 6S160). Spaliny z motoru jsou po jejich
ochlazení na teplotu okolo 120°C vedeny do fluidní hrabicové sušárny na
biomasu. Těsně před vstupem do sušárny jsou spaliny míchány se vzduchem, tak
abych teplota směsi nepřekročila 95°C. Více informací je možné najít zde.
Vysoká čistota plynu a nízký obsah dehtu v plynu byly
hlavními důvody rychlého zahájení komercializace kogeneračních jednotek
využívajících technologie vícestupňového generátoru. V roce 2011, společně
s firmou AIR TECHNIC s.r.o, byla zahájena příprava realizace prvního komerčního
projektu elektrárny v Odrách využívající dvoustupňový generátor řady GP500.
Jedná se o zvětšenou variantu generátoru GP200 s určitými konstrukčními
úpravami a inovacemi. V prostoru elektrárny v Odrách jsou realizovány
dvě stejné nezávislé výrobní linky o výkonu 500 kWe každá, pro
spalování plynu se používají moderní plynové spalovací motory Jenbacher J316
s účinností výroby elektrické energie z plynu 36 % vztaženou na
spalovaný plyn ze zplyňování biomasy. Zkušební provoz první linky generátoru
byl zahájen na konci roku 2012 a první výsledky kvality produkovaného plynu
byly podobné výsledkům získaným na prototypovém zařízení GP200. Do stálého komerčního
provozu byla celá kogenerační linka zapojena až na začátku roku 2014, kdy byly provedeny
všechny potřebné úpravy a optimalizace generátoru a doprovodných součástí celé technologie
(sušicí a třídící linka). Za rok 2014 zaznamenal generátor na lince č2 více něž
6000 provozních hodin.
Zajímavým projektem byla realizace malé kogenerační elektrárny v
Olešnici zahájená už v roce 2013. Srdcem jednotky je jeden generátor GP200XL
zajišťující pohon dvou kogeneračních jednotek využívajících dvou upravených
spalovacích motoru ČKD 6S160 o celkovém výkonu 200 kWe. Původní
konstrukce generátoru zde dospěla k určitým konstrukčním úpravám zvyšujícím
spolehlivost provozu a čistotu produkovaného plynu.
Nejvýkonnějším a zároveň i nejvíce rozšířeným generátorem vyprojektovaným
společností TARPO spol. s r.o. je generátor GP750 schopný produkce skoro
1200 m3/h plynu (0°C, 101,325 kPa) dostačující pro provoz spalovacích
motorů s elektrickým výkonem až 750 kW. Zařízení pracuje na stejném
principu jako generátor GP200 a GP500, ale kvůli zvýšené velikosti se poněkud
odlišuje konstrukcí pyrolýzní části, POX komory a tvaru a velikosti redukčního
lože. Celkem bylo postaveno 8 generátorů GP750.